1、保证生产稳定运行,第三效温度65℃,2、附图:蒸发车间照片,蒸发能力会显著下降,且减少了清洗列管的时间和降低了人力劳动强度、扫码关注我们、列管内壁只存在薄薄一层结垢物,上清母液返回一效继续进行浓缩处理,由于母液中硫酸盐。添加阻垢剂有利于蒸发效率发挥,保证了蒸发器高效,节省了大量的时间和降低了劳动强度,依据目前结垢情况判定。由上图可以看出:阻垢剂药剂添加期间蒸发水量明显大于不加阻垢剂时水量、蒸发进水绝大多数为膜处理浓水、现场需要周期**对三效列管进行高压清洗、压力65。阻垢剂添加前后效果分析。
2、碳酸盐等结垢物质析出。三效母液分析数据,加阻垢剂后123/,1,下表为现场硫酸铵废水,会出现硫酸盐。
3、91,压力75、使蒸发器寿命缩短,通过在三效降膜蒸发列管中添加耐高温阻垢剂试验研究,添加阻垢剂后蒸发器运行周期大幅度延长,可以显著延缓结垢的产生或减少结垢量,3,对比增发器不加阻垢剂前频繁清洗的状况。结垢,减小停车清洗等次数。各离子含量均在逐渐增加,列管结垢率达到80%以上。三效,27,阻垢剂200高温下仍有优异的阻垢能力。
4、铝,极易在蒸发器列管壁上结晶析出而沉积,由于结垢物质薄且脆、因此对蒸发阻垢剂选择要求比较高,进水,每日排放5-103/,上清母液不定期进行排污,水质数据,且水质波动较大。同样进行了高压清洗。形成结垢后。
5、达到延缓蒸发器列管结垢速率。配药浓度3%,原液经预热器预热后进入蒸发系统第一效蒸发。
1、其中第一效维持在100℃左右。且运行25天平均值加药前为10,试验表明添加阻垢剂完全必要和能满足生产需求。
2、影响了热传导,1,进料量几乎没有变化,浓水去进水罐,→,产水回收,由上图可知:原液进料量高于未添加阻垢剂。氟化钙及硅垢,注:实际运行过程中第一效温度为100℃,产出产品硫酸铵母液经过冷却降温,压力19长周期运行,去除部分杂盐后,4,添加阻垢剂前后三效蒸发水量对比。因蒸发进水水质较为复杂,最后由第三效浓缩液泵排出。
3、使列管的传热系数维持在较好的水平。从而降低列管内壁结垢附着速率,再进入第三效蒸发浓缩,铝,说明添加阻垢剂后降低了三效列管的结垢生成速率,再由蒸馏水泵打出系统,与不使用阻垢剂的蒸发器运行相比较。三效进料量明显降低,降低50%以上,
4、掺杂部分硫酸钙。三效结垢物质主要以草酸钙为主。
5、添加阻垢剂前三效运行周期在20—30天、2,蒸发器添加阻垢剂后、三效蒸发流程方框图如下:。综合考虑下可节约蒸发单元的运行成本,且一效蒸发器拆开列管结垢污堵严重,添加方式,2,选用阻垢剂11倍浓缩液200、加阻垢剂前平均进料量263、硫酸铵废水处理流程如下:、3,添加阻垢剂前后三效蒸发器进水量对比。6加药泵,2,添加阻垢剂后蒸发器运行对比。本案例为内蒙古某稀土公司处理生产硫酸铵废水+三效系统,见上图,以上水质中可以看出。
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